2010年10月25日,闽发公司美林生产中心氧化2号线停产,进行为期半年多的大修与技术改造。公司计划投入500万元技术改造资金,预计明年五月份有望重新恢复生产。由于东田氧化线在今年8月投入试投产,其设计产能与美林氧化2号线相等,因此,本次美林氧化2号线停产技术改造,并不影响公司今年的氧化与电泳型材的总体产能。
美林2号氧化线于1998年开始投入生产,至今已有13年。由于现有设备严重老化,其产能已难以达到原设计要求,经公司董事会研究决定停产大修,计划投入500万元技术改造资金,对生产设备与工艺进行全面升级改造,目标是实现年产能氧化与电泳型材一万吨以上,整个生产线更加符合环保与节能的新标准与新要求。为完成大修与技术升级改造,实现计划目标,公司总部决定成立美林生产中心氧化2号线技改项目小组,负责技改项目全面工作。在黄董事长领导下,美林生产中心氧化2号线技改项目小组工作职责:全面负责本项目技改、设备拆除和大修、现场整合、新设备现场安装协调。项目组组长为公司副总工经理赵启明工程师,副组长为氧化车间主任汪洋,组员有氧化机修班,共有7名机修人员,另有6名新工人协助拆解机器设备,清理与维护氧化线基础设施。
2010年10月25日开始,美林氧化2号线停产进行技改大修,原来在氧化新线工作的员工整体调到东田氧化线工作。美林氧化线熟练工人的加入,东田氧化线将满负荷运行,确保公司氧化与电泳型材整体产能保持不变。美林氧化2号线停产大修期间主要包括三部分工作内容(也是三个阶段):一是旧设备拆除,以方便整体大修。二是生产线基础设施清理与翻新,包括(1)对氧化槽体进行清洁、整修;(2)对氧化生产线防腐工程进行全新更换和大修;(3)对车间整体进行合理整修、防腐处理与全面维护。三是维修后的旧设备与新设备安装与调试。需要采购的新设备与技术改造项目有:(1)引进意大利先进技术可节能降耗的直冷式冷冻机,更新换代老式间冷式冷冻机;(2)外购新型稳定可靠式氧化专用行车,更新换代老式专用行车;(3)外购新型环保氧化酸雾、碱雾除气处理装置,更新换代老式除气装置;(4)增购可节约硫酸损耗的新型铝离子稳定装置;(5)更换其他大部份老旧电气与机械设备;(6)对铝材表面氧化、着色和电泳处理,采用新型节能式结构导电系统,进行整体技改。
在氧化机修班全体员工和其他参战新员工共同努力下,至2010年11月22日,第一阶段任务已完成大部分,其中旧设备拆除大部份已完成:包括槽液循环泵及其管路、水泵及其管路、板式换热器、氧化着色导电系统、工艺槽防腐PVC材料等等。第二阶段任务正在进行中,其中生产线基础设施进入整修阶段,工艺槽土建工程正在大修;生产车间屋顶彩瓦更换,重新油漆防腐,也正在进行中。新设备安装调试可望在明年元旦后全面开始。
在整个大修阶段,氧化机修班及辅助员工在氧化车间主任汪洋副组长的领导下,发挥不怕吃苦,不怕脏的精神,积极投入到设备拆解、生产线清理工作,认真细致地完成公司总部交付的每一项任务,值得表扬。